一、技術名稱:汽輪機組運行優(yōu)化技術
二、適用范圍:電力行業(yè)火電廠
三、與該節(jié)能技術相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能耗現(xiàn)狀:
汽輪機組熱力系統(tǒng)的狀態(tài)是影響機組能耗和運行安全經(jīng)濟性的重要影響因素。目前很多機組存在運行負荷波動比較大、熱力系統(tǒng)運行損失大、維護成本高、檢修后性能下降快等問題。
四、技術內容:
1.技術原理
通過先進的診斷及在線控制技術,分析火電廠熱力系統(tǒng)的設備性能及運行參數(shù),優(yōu)化熱力系統(tǒng)各項運行指標,減少系統(tǒng)熱損失,達到最優(yōu)運行狀態(tài)。同時,提高機組啟停的自動控制水平,簡化操作程序,縮短啟停時間,提高啟停運行的安全性,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
2.關鍵技術
汽輪機組狀態(tài)診斷與性能評估;
汽輪機組熱力系統(tǒng)運行優(yōu)化;
汽輪機組啟停優(yōu)化控制系統(tǒng)。
3.工藝流程
具體工藝流程見圖1
圖1 汽輪機組熱力系統(tǒng)運行優(yōu)化流程圖
五、主要技術指標:
通過對熱力系統(tǒng)各項運行參數(shù)的優(yōu)化,最終實現(xiàn)供電煤耗下降5g/kWh。
六、技術應用情況:
2002年11月14日通過國家電力公司組織的鑒定。該技術已經(jīng)在平?jīng)鲭姀S、陽邏電廠、韶關電廠、梅縣電廠等電廠實施應用,解決了電廠機組運行曲線偏離實際最佳運行工況的問題,確定了機組輔機最優(yōu)運行方式,有效地降低了機組供電煤耗,提高了機組的運行經(jīng)濟性。
七、典型用戶及投資效益:
典型用戶:平?jīng)鲭姀S、陽邏電廠
1)建設規(guī)模:5臺機組(4×300MW機組、1×600MW機組)。主要技改內容:汽封系統(tǒng)改進和熱力系統(tǒng)優(yōu)化,主要設備為汽輪機本體和汽輪機組熱力系統(tǒng)。節(jié)能技改投資額1810萬元,建設期每臺機組60天。改進后機組額定工況下對應發(fā)電煤耗率分別下降7.38 g/kWh、5.10 g/kWh、5.06 g/kWh、5.55g/kWh和4.86 g/kWh,按年利用5000小時計算,各機組每年可節(jié)約標準煤分別為10960噸、7573噸、7514噸、8242噸、14434噸,共計每年可節(jié)約48723tce,年節(jié)能經(jīng)濟效益按標煤價格800元/噸計算,改進機組每年可減少燃煤成本共約4330萬元,投資回收期平均約6個月(以煤價計算)。
2)建設規(guī)模:2×300MW,主要技改內容:調整運行曲線和輔機運行方式。節(jié)能技改投資額90萬元,建設期3個月,按每臺機組年利用小時5200小時,機組負荷率75%,標準供電煤耗降低4g/kWh,全年兩臺機組節(jié)約12000tce,取得直接經(jīng)濟效益為:標煤價格按1000元/噸計算,全年兩臺機組產(chǎn)生節(jié)能效益1260萬元,投資回收期1個月。
八、推廣前景和節(jié)能潛力:
目前,發(fā)電行業(yè)都非常重視節(jié)能減排、降低成本,以提高企業(yè)經(jīng)濟效益。該技術具有良好的節(jié)能效果和顯著的經(jīng)濟效益,為企業(yè)所積極采用,近年來已得到快速推廣。預計到2015年可被30%的發(fā)電企業(yè)采用,每臺機組投入按350萬元計算,總投入為100000萬元,預期每年可節(jié)能210萬tce。
二、適用范圍:電力行業(yè)火電廠
三、與該節(jié)能技術相關生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能耗現(xiàn)狀:
汽輪機組熱力系統(tǒng)的狀態(tài)是影響機組能耗和運行安全經(jīng)濟性的重要影響因素。目前很多機組存在運行負荷波動比較大、熱力系統(tǒng)運行損失大、維護成本高、檢修后性能下降快等問題。
四、技術內容:
1.技術原理
通過先進的診斷及在線控制技術,分析火電廠熱力系統(tǒng)的設備性能及運行參數(shù),優(yōu)化熱力系統(tǒng)各項運行指標,減少系統(tǒng)熱損失,達到最優(yōu)運行狀態(tài)。同時,提高機組啟停的自動控制水平,簡化操作程序,縮短啟停時間,提高啟停運行的安全性,實現(xiàn)節(jié)能降耗。
2.關鍵技術
汽輪機組狀態(tài)診斷與性能評估;
汽輪機組熱力系統(tǒng)運行優(yōu)化;
汽輪機組啟停優(yōu)化控制系統(tǒng)。
3.工藝流程
具體工藝流程見圖1
圖1 汽輪機組熱力系統(tǒng)運行優(yōu)化流程圖
五、主要技術指標:
通過對熱力系統(tǒng)各項運行參數(shù)的優(yōu)化,最終實現(xiàn)供電煤耗下降5g/kWh。
六、技術應用情況:
2002年11月14日通過國家電力公司組織的鑒定。該技術已經(jīng)在平?jīng)鲭姀S、陽邏電廠、韶關電廠、梅縣電廠等電廠實施應用,解決了電廠機組運行曲線偏離實際最佳運行工況的問題,確定了機組輔機最優(yōu)運行方式,有效地降低了機組供電煤耗,提高了機組的運行經(jīng)濟性。
七、典型用戶及投資效益:
典型用戶:平?jīng)鲭姀S、陽邏電廠
1)建設規(guī)模:5臺機組(4×300MW機組、1×600MW機組)。主要技改內容:汽封系統(tǒng)改進和熱力系統(tǒng)優(yōu)化,主要設備為汽輪機本體和汽輪機組熱力系統(tǒng)。節(jié)能技改投資額1810萬元,建設期每臺機組60天。改進后機組額定工況下對應發(fā)電煤耗率分別下降7.38 g/kWh、5.10 g/kWh、5.06 g/kWh、5.55g/kWh和4.86 g/kWh,按年利用5000小時計算,各機組每年可節(jié)約標準煤分別為10960噸、7573噸、7514噸、8242噸、14434噸,共計每年可節(jié)約48723tce,年節(jié)能經(jīng)濟效益按標煤價格800元/噸計算,改進機組每年可減少燃煤成本共約4330萬元,投資回收期平均約6個月(以煤價計算)。
2)建設規(guī)模:2×300MW,主要技改內容:調整運行曲線和輔機運行方式。節(jié)能技改投資額90萬元,建設期3個月,按每臺機組年利用小時5200小時,機組負荷率75%,標準供電煤耗降低4g/kWh,全年兩臺機組節(jié)約12000tce,取得直接經(jīng)濟效益為:標煤價格按1000元/噸計算,全年兩臺機組產(chǎn)生節(jié)能效益1260萬元,投資回收期1個月。
八、推廣前景和節(jié)能潛力:
目前,發(fā)電行業(yè)都非常重視節(jié)能減排、降低成本,以提高企業(yè)經(jīng)濟效益。該技術具有良好的節(jié)能效果和顯著的經(jīng)濟效益,為企業(yè)所積極采用,近年來已得到快速推廣。預計到2015年可被30%的發(fā)電企業(yè)采用,每臺機組投入按350萬元計算,總投入為100000萬元,預期每年可節(jié)能210萬tce。






