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中國節(jié)能網(wǎng)

大慶煉化聚合物一廠節(jié)能降耗紀(jì)實(shí)

   2014-07-11 中國節(jié)能網(wǎng)2630
核心提示:大慶煉化公司聚合物一廠眼睛向內(nèi),挖潛增效抓“大”不放“小”,既抱“西瓜”又撿“芝麻”,實(shí)現(xiàn)了提速提效。今年上半年,這個(gè)廠累計(jì)生產(chǎn)聚丙烯酰胺產(chǎn)品6.62萬噸,產(chǎn)品一級品率79.58%。
  借事升級

  事:在聚丙烯酰胺生產(chǎn)成本中,研磨油消耗占很大比重,研磨油單耗高成為一個(gè)大問題。

  因:挖潛增效時(shí)眼睛只盯“西瓜”,忽略“芝麻”,造成浪費(fèi)。

  補(bǔ):巧改造抓技術(shù),消除能耗瓶頸;巧運(yùn)行抓優(yōu)化,降低生產(chǎn)成本;巧維護(hù)抓創(chuàng)新,降低維修費(fèi)用。

  果:今年上半年,這個(gè)廠累計(jì)節(jié)約2448噸標(biāo)煤、節(jié)水6.03萬噸。研磨油單耗由41千克/噸降至18千克/噸,達(dá)到國際先進(jìn)水平。

  大慶煉化公司聚合物一廠眼睛向內(nèi),挖潛增效抓“大”不放“小”,既抱“西瓜”又撿“芝麻”,實(shí)現(xiàn)了提速提效。今年上半年,這個(gè)廠累計(jì)生產(chǎn)聚丙烯酰胺產(chǎn)品6.62萬噸,產(chǎn)品一級品率79.58%。

  巧改造抓技術(shù)

  消除能耗瓶頸

  在聚丙烯酰胺生產(chǎn)成本中研磨油消耗占很大比重,研磨油單耗高成為制約聚丙烯酰胺生產(chǎn)的瓶頸。這個(gè)問題一直困擾著科研人員。挖潛增效眼睛不能只盯“西瓜”,忽略“芝麻”??蒲腥藛T下定決心,一定要消除這個(gè)能耗瓶頸。

  去年6月,聚合物一廠科研人員對研磨油噴嘴重新進(jìn)行自行設(shè)計(jì)、加工,將單噴嘴設(shè)計(jì)成帶有導(dǎo)向槽及微調(diào)功能的雙噴嘴,混合方式由外部混合改為內(nèi)部混合,實(shí)現(xiàn)研磨油噴入軌跡及流量有效控制,提高研磨油在造粒機(jī)中的利用率。同時(shí),采用分散效果更為優(yōu)良的SPAN20取代原有的SPAN80作為分散劑。

  這一成果在聚丙烯酰胺生產(chǎn)線進(jìn)行實(shí)地應(yīng)用取得成功,研磨油單耗由41千克/噸降至18千克/噸。這一科研項(xiàng)目獲得大慶煉化公司2014年科技創(chuàng)新大會科技開發(fā)類一等獎(jiǎng)。

  巧運(yùn)行抓優(yōu)化

  降低生產(chǎn)成本

  聚合物一廠對收集的催化劑制備洗滌水、機(jī)泵密封水、冷卻水和精制塔再生廢水等進(jìn)行化驗(yàn)分析,達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)后,利用兩套丙烯酰胺裝置對這部分水回收利用,同時(shí)降低蒸汽壓力節(jié)約蒸汽。

  生化車間修改了原來根據(jù)季節(jié)變化調(diào)整導(dǎo)熱油出油溫度控制指標(biāo)的方案,根據(jù)聚丙烯酰胺裝置導(dǎo)熱油的出油量和回流量變化,更改導(dǎo)熱油出油溫度控制指標(biāo),使加熱爐在低溫、大流量的工況下運(yùn)行,減少熱效率損失。通過適當(dāng)提高導(dǎo)熱油循環(huán)泵出口壓力,并要求操作人員控制出口壓力,保證導(dǎo)熱油處于低溫大流量運(yùn)行狀態(tài),節(jié)約瓦斯氣體162噸。

  今年上半年,這個(gè)廠累計(jì)節(jié)約2448噸標(biāo)煤、節(jié)水6.03萬噸。

  巧維護(hù)抓創(chuàng)新

  降低維修費(fèi)用

  聚合物一廠抓住設(shè)備運(yùn)行過程中的難點(diǎn)和降本的關(guān)鍵點(diǎn),激勵(lì)員工積極為降本增效動(dòng)腦筋想辦法。

  聚丙烯酰胺生產(chǎn)裝置的鏈條屬于易損件,5個(gè)生產(chǎn)車間所有預(yù)研磨器在用的鏈條共368根,平均每兩天就要更換一根。負(fù)責(zé)維修維護(hù)的機(jī)修車間主任王保慶針對鏈條消耗量大的情況,對損壞的鏈條提出多接少換的辦法。目前,每個(gè)月更換鏈條數(shù)量由今年年初的180根降低到現(xiàn)在的103根,減少維修費(fèi)用6萬余元。

  二套硫銨車間工藝主任張保和員工集思廣益,反復(fù)研究干燥器內(nèi)部設(shè)計(jì),利用裝置小修期間把頂層加熱盤耙桿數(shù)量由4根增加至8根。耙桿數(shù)量增加后,耙葉推刮攪拌濕硫銨物料的次數(shù)隨之增加,大大提高了物料干燥效率,避免了濕硫銨物料結(jié)塊對耙桿和耙葉的損壞,每月可減少耙桿和耙葉更換費(fèi)用9700元。
 
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