在節(jié)能減排工作中,中鋁山西分公司氧化鋁一分廠空壓站車間高度重視,在大力宣傳節(jié)能減排意義的同時(shí),眼睛向內(nèi),深挖內(nèi)潛,在節(jié)水、節(jié)電、節(jié)油活動(dòng)中連續(xù)揮出出“三條鞭”,鞭鞭不落空,收到了成效。
空壓站車間有9臺(tái)大功率空氣壓縮機(jī),主要為后序工藝提供高壓風(fēng)、低壓風(fēng),素稱氧化鋁生產(chǎn)的“心臟”。主體設(shè)備離心式壓縮機(jī)功率大、轉(zhuǎn)速快,機(jī)溫高,需要用水降溫,每臺(tái)空壓機(jī)每小時(shí)消耗生產(chǎn)水22噸。
車間首先在節(jié)水方面“亮劍”,組成攻關(guān)組,7月份對空壓機(jī)水路系統(tǒng)進(jìn)行了改造:加裝了回水管線,改生產(chǎn)水為循環(huán)用水。經(jīng)計(jì)算,每臺(tái)壓縮機(jī)每小時(shí)可節(jié)水15噸,每天可節(jié)約生產(chǎn)水3240噸。針對每臺(tái)壓縮機(jī)的大功率用電,車間開展了QC課題活動(dòng)。
他們采用耐高溫硅膠液體墊片,解決了高壓機(jī)中封面漏風(fēng)難題;采用超聲波水垢處理儀與添加緩蝕劑,改善了中冷效果;采用“廢堿液清洗中冷新方法”,使排氣溫度下降了20攝氏度,提高了機(jī)組的運(yùn)行效率;采用橢圓瓦技術(shù)、轉(zhuǎn)子抬高技術(shù),解決了高壓機(jī)系統(tǒng)檢修難題,提高了高壓機(jī)備用率;7號(hào)配電室采用熱縮套管新材料,完成了柜間隔離,增強(qiáng)了供電安全性、可靠性。由于組織嚴(yán)密,措施得力,今年以來,實(shí)現(xiàn)了壓停一臺(tái)高壓機(jī)時(shí)間長達(dá)109天,節(jié)約電費(fèi)156萬元。
在節(jié)油活動(dòng)中,車間開展精細(xì)化管理,從源頭把關(guān),對潤滑油進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),加油前嚴(yán)格進(jìn)行過濾,對每臺(tái)設(shè)備的用油量進(jìn)行核定,責(zé)任到人,做到定點(diǎn)、定期、定時(shí)加油,做好加油記錄。
同時(shí),職工們發(fā)揮聰明才智,開展小改小革,利用簡易器材動(dòng)手制作了油霧風(fēng)機(jī),徹底解決了空壓機(jī)潤滑油的泄漏難題,使油霧回收再利用,自節(jié)油活動(dòng)開展半年來,共節(jié)約潤滑油6800千克。
由于節(jié)能減排工作收到了成效,降低了費(fèi)用,車間管理在分廠排名第一,并被分公司授予標(biāo)準(zhǔn)化車間、設(shè)備管理優(yōu)勝車間、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化車間等榮譽(yù)稱號(hào)。









