吉林石化公司化肥廠日前對丁辛醇裝置WA409穩(wěn)定塔冷凝器進(jìn)行脫鹽水改造,改造后不僅減少了公用工程循環(huán)脫鹽水的使用量,也減輕了對設(shè)備的腐蝕損害,提升了換熱效果,實現(xiàn)了節(jié)能減排。
該廠WA409穩(wěn)定塔冷凝器是丁辛醇裝置龍頭崗位羰基合成單元的換熱設(shè)備,為螺旋板式換熱器,換熱面積29.4平方米,安裝在KA403穩(wěn)定塔頂部,可將塔頂放空輕組分中的混醛冷凝下來。由于設(shè)備換熱結(jié)構(gòu)特殊,不能采用簡單機(jī)械方式進(jìn)行直接清洗,只能在停車時用冷卻水實行化學(xué)清洗。但冷卻水雜質(zhì)相對較多,每次化學(xué)清洗后不久,冷凝器內(nèi)就會結(jié)垢,影響換熱效果,導(dǎo)致冷凝器出口溫度升高,正丁醛不能完全冷卻,致使弛放氣排放夾帶混醛,能耗和廢氣排放濃度高。
為此,他們通過多次現(xiàn)場排查、反復(fù)研究論證和嚴(yán)密的工藝流程設(shè)計,決定利用同一單元的高、低壓蒸發(fā)器冷卻脫鹽水代替WA409的循環(huán)冷卻水,并對該單元脫鹽水系統(tǒng)進(jìn)行重新配管改造。改造后所使用的脫鹽水水質(zhì)干凈,各項工藝參數(shù)符合WA409使用標(biāo)準(zhǔn),且可循環(huán)使用,減少了公用工程循環(huán)脫鹽水的使用量,延長了化學(xué)清洗周期。
同時,換熱器改造后,設(shè)備出口溫度由原來夏季最高溫度60℃降至45℃以內(nèi),在提升了冷凝器換熱效果的同時減少了弛放氣內(nèi)夾帶的混醛量,節(jié)能減排效果突出。據(jù)核算,每年可減少正丁醛損失80噸,約合52萬元,減少化學(xué)清洗費(fèi)用6000元。









