江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司煉鋼廠的一次除塵風機,在煉鋼廠輔助設備中算得上是個耗電大戶。為了降低轉(zhuǎn)爐一次除塵風機電耗,煉鋼廠從操作控制方面入手,取得了良好的節(jié)電效果。
首先,通過降低風機轉(zhuǎn)速的方法來降低電耗。一次除塵OG系統(tǒng)風量大小是通過二文翻板來調(diào)節(jié)風量,風機正常情況下高速運行,當風量大時通過調(diào)節(jié)二文翻板開度來降低風量以滿足生產(chǎn)工藝需要。為了降低電耗,操作人員把二文翻板開度調(diào)到最大狀態(tài),然后通過降低風機轉(zhuǎn)速來降低風量。通過不斷摸索,1#、2#轉(zhuǎn)爐一次除塵風機轉(zhuǎn)速由原來的2800r/min調(diào)整到2450r/min,脫磷爐一次除塵風機轉(zhuǎn)速由原來的1400r/min調(diào)整到1140r/min。以脫磷爐的一次除塵風機為例,當風機轉(zhuǎn)速處于1400r/min時,其電機功耗為1680kwh左右;當轉(zhuǎn)速調(diào)到1140r/min時,電機功耗僅為670kwh左右。
為了進一步降低一次除塵風機電耗,該廠還實現(xiàn)了一次除塵風機運行時的高低速轉(zhuǎn)換。當開氧吹煉時風機開始高速運行,待吹煉結束時則轉(zhuǎn)入低速運行。脫磷爐一次除塵風機由于本身就是低速風機,其在高低速頻繁切換運行過程中始終運行平穩(wěn)(風機高速設定為1140r/min,低速為750r/min),每天風機有超過一半的時間在低速運行,風機高速運行時電機功耗為670kwh左右,當風機低速運行時電機功耗只有188kwh左右。而轉(zhuǎn)爐車間的一次除塵風機是高速風機,其在高低速切換過程中風機振動易產(chǎn)生波動,雖然存在一些困難,但所有人員沒有畏縮,繼續(xù)進行優(yōu)化調(diào)整,同時強化備用風機的維護保養(yǎng)。通過努力,目前兩臺轉(zhuǎn)爐風機高低速運行逐步趨于正常,每臺風機每天可以再節(jié)電約970kwh。
攻關人員通過對比,發(fā)現(xiàn)脫磷爐低速風機不論是從節(jié)電方面還是從設備穩(wěn)定運行方面都明顯好于1#、2#轉(zhuǎn)爐的高速風機,目前他們正在醞釀著如何進一步擴大技改成果。









