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馬鋼第二煉鐵提高燒結(jié)煙氣脫硫效率的措施方法

   2016-04-21 冶金網(wǎng)3230
核心提示:脫硫排放是燒結(jié)煙氣處理的環(huán)境保護(hù)要求目標(biāo)。馬鋼二鐵總廠,根據(jù)燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)備投產(chǎn)后的試運(yùn)行情況及效果,對相關(guān)設(shè)備及工藝進(jìn)行了改造,明

脫硫排放是燒結(jié)煙氣處理的環(huán)境保護(hù)要求目標(biāo)。馬鋼二鐵總廠,根據(jù)燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)備投產(chǎn)后的試運(yùn)行情況及效果,對相關(guān)設(shè)備及工藝進(jìn)行了改造,明顯提高了系統(tǒng)的煙氣脫硫效果。

0前言

馬鋼第二煉鐵總廠有2臺300m2燒結(jié)機(jī)。過去,由于燒結(jié)原料及燃料中含有大量的硫成分,在燒結(jié)的過程中這些硫成分轉(zhuǎn)化為SO2、SO3等酸性氣體,直接向大氣中排放。經(jīng)檢測1#燒結(jié)機(jī)脫硫系的煙氣排放量約52萬Nm3/h,SO2排放濃度達(dá)600~1500mg/Nm3對大氣造成了比較大的污染。

基于環(huán)境保護(hù)要求,馬鋼2007年采用了西門子—奧鋼聯(lián)公司的MEROS脫硫技術(shù),在1#燒結(jié)機(jī)上安裝了MEROS工藝脫硫裝置。

馬鋼決定采用MEROS脫硫技術(shù),是由于該技術(shù)已經(jīng)在奧鋼聯(lián)林茨鋼廠260m2燒結(jié)機(jī)上成功地進(jìn)行了應(yīng)用,系統(tǒng)運(yùn)行可靠,各項(xiàng)性能指標(biāo)均已達(dá)到或超過設(shè)計(jì)要求,效果顯著。問題是,馬鋼采用MEROS脫硫技術(shù),試運(yùn)行效果并不理想。因此,針對系統(tǒng)存在的問題,第二煉鐵總廠及設(shè)備檢修公司,對系統(tǒng)設(shè)備及系統(tǒng)工藝進(jìn)行了有效的改造。

通過改造,馬鋼第二煉鐵總廠的脫硫系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定,日平均外排的煙氣SO2在<200mg/m3,煙氣含塵量≤50mg/Nm3,取得了明顯的環(huán)境保護(hù)效果。

1MEROS脫硫工藝原理

MEROS脫硫工藝原理:利用熟石灰作為脫硫劑,與燒結(jié)廢氣中的所有酸性成分發(fā)生反應(yīng),生成反應(yīng)產(chǎn)物。

其中主要反應(yīng)是:

2SO2+2Ca(OH)2=2CaSO2˙1/2H2O+H2O

2CASO2˙1/2H2O+O2+3H2O=2CASO4˙2H2O

SO3+Ca(OH)2=CaSO4˙H2O

2Ca(OH)2+2HCl=CaCl2˙Ca(OH)2˙2H2O

2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O

MEROS煙氣脫硫系統(tǒng)工藝流程圖如圖1所示:

2試運(yùn)行情況

馬鋼第二煉鐵總廠MEROS工藝脫硫系統(tǒng)于2009年5月基本建成,6月份進(jìn)入系統(tǒng)的調(diào)試階段,2010年7月1日通過驗(yàn)收。

在2010年試運(yùn)行過程中,由于脫硫系統(tǒng)設(shè)備故障,脫硫效率不高,導(dǎo)致同步率和綜合脫硫率處于較低水平。

針對以上問題,總廠從2010年年底開始分別在幾個(gè)方面進(jìn)行了設(shè)備改造和工藝改進(jìn),以達(dá)到提高脫硫同步率,進(jìn)而提高綜合脫硫率的目的。

3設(shè)備改造

針對運(yùn)行當(dāng)中存在的問題,對整個(gè)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)的改造,以適應(yīng)現(xiàn)場的生產(chǎn)條件。

3.1稀釋風(fēng)機(jī)電機(jī)頻燒問題的解決:

由于設(shè)計(jì)的原因,稀釋風(fēng)機(jī)安裝在零米平臺。這樣存在兩個(gè)問題:一,管網(wǎng)路線長,稀釋空氣壓力損耗大,造成稀釋風(fēng)機(jī)負(fù)荷大。二,稀釋風(fēng)機(jī)空氣濾芯器離地面太近,吸入大量地面粉塵,易造成濾芯堵塞,電機(jī)因負(fù)荷過大燒壞。從而造成濾芯更換頻繁,稀釋風(fēng)機(jī)電機(jī)頻繁燒毀,運(yùn)行成本增高。作業(yè)率降低,造成與燒結(jié)機(jī)的同步率降低。改造后把稀釋風(fēng)機(jī)整體上移至噴射平臺。一切問題迎刃而解。既降低了電機(jī)負(fù)荷,又延長濾芯壽命,節(jié)約成本,生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行,重要的是作業(yè)率提高,因而同步率也相應(yīng)的提高,且減少了崗位工人勞動(dòng)量。

3.2船型灰斗改造:

由于設(shè)計(jì)缺陷,船型灰斗內(nèi)壁積料嚴(yán)重,長時(shí)間積料瞬間大面積倒塌,導(dǎo)致埋刮板負(fù)荷突然加大而被拉斷,后來我們根據(jù)積料特性增設(shè)了聲波喇叭,能及時(shí)把壁附料清除,大大降低了埋刮板拉斷的幾率。

4工藝改造

4.1提高Ca(OH)2比表面積

在生產(chǎn)中,影響消石灰比表面積的因素有很多,但主要為化學(xué)藥劑,通過生產(chǎn)當(dāng)中的不斷試驗(yàn)和調(diào)整,逐步掌握了主要參數(shù)的調(diào)節(jié)及控制。

在生石灰下料量一定的情況下,添加混合液的多少對比表面積有影響,經(jīng)過不斷地試驗(yàn)生產(chǎn),數(shù)據(jù)檢驗(yàn),在保證原料含水量正常情形下,我們灰水比一般控制在250—450l/t。添加化學(xué)藥劑后,化學(xué)藥劑在生石灰消化過程中,對其顆粒表面進(jìn)行化學(xué)腐蝕,來增大顆粒的表面積,消石灰的比表面積有明顯提高,化學(xué)藥劑比例的不同,所得到的數(shù)據(jù)也有變化。結(jié)合我們的生產(chǎn)情況,最終選取的比例為:藥劑1是3%,藥劑2是2.5%。在這個(gè)比例下,生產(chǎn)所得數(shù)據(jù)穩(wěn)定。

4.2降低脫硫塔溫度

由于脫硫反應(yīng)主要在脫硫塔內(nèi)進(jìn)行,塔內(nèi)溫度通過塔頂20個(gè)霧化噴頭來控制,塔內(nèi)溫度高則反應(yīng)效率低,適當(dāng)降低脫硫塔溫度能提高煙氣脫硫效率,但是過低的溫度會在塔底部形成大量的潮料,為此,結(jié)合具體生產(chǎn)情況,把脫硫塔溫度從90℃降到了85℃,脫硫效果有所提高。具體見表4數(shù)據(jù)

經(jīng)過2010年上半年的摸索和消化,在實(shí)踐的基礎(chǔ)上果斷的對外方和國內(nèi)配套設(shè)備及時(shí)進(jìn)行了改造,使之與現(xiàn)場實(shí)際更加吻合,煙氣脫硫系統(tǒng)在相關(guān)人員的共同努力下,設(shè)備運(yùn)行逐步趨于穩(wěn)定,與燒結(jié)機(jī)同步率漸漸提高,脫硫率也漸漸提高,大大降低了燒結(jié)煙氣中SO2的排放量。從表5中可以看出,經(jīng)過改造后,2011年1~4月份同步率、脫硫率、綜合脫硫率較2010年有較大提高。同步率由2010年6~12月份平均61.9%,2011年1~4月份達(dá)到了89.87%,脫硫率由70.36%,提高到82.98%,綜合脫硫率相應(yīng)的由42.81%,提高到74.17%,達(dá)到了改造的效果。

6不足及改進(jìn)

6.1MEROS脫硫系統(tǒng)使用熟石灰作為脫硫劑,由于原料特性,在系統(tǒng)的運(yùn)行過程中,輸灰系統(tǒng)和各個(gè)料倉很容易產(chǎn)生粘料及堵料現(xiàn)象,以及設(shè)備產(chǎn)生過負(fù)荷而導(dǎo)致故障頻發(fā),所以適當(dāng)提高輸灰系統(tǒng)能力,改進(jìn)各灰倉的排料通暢度,對保障作業(yè)率具有重要作用。

6.2保障生石灰質(zhì)量,保證CaO含量不得低于85%,在經(jīng)濟(jì)的情況下盡量提高Ca(OH)2比表面積,是提高脫硫效率的重要手段。

6.3在操作中,摸索出合適的脫硫塔溫度也是保證脫硫系統(tǒng)高效率運(yùn)行的重要條件。

6.4脫硫廢棄物及時(shí)快速的處理,是保證脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行的一個(gè)關(guān)鍵。

 
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